巧改精軋雙吸泵 實現(xiàn)一舉四得功效
精軋雙吸泵作為軋線的最后一道冷卻水泵,肩負(fù)著軋輥冷卻、鋼材表面質(zhì)量改善的雙重使命。近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司軋鋼廠運行作業(yè)區(qū)通過對精軋雙吸泵進(jìn)行技術(shù)改造,有效解決精軋雙吸泵功率偏小、水壓不夠的難題,為該公司實現(xiàn)“禹龍藍(lán)”鋼材打好最忠誠的守衛(wèi)戰(zhàn)。
在面對精軋雙吸泵功率偏小、水壓不夠造成單位時間內(nèi)對軋輥的冷卻效果不理想,直接影響鋼材成品表面質(zhì)量這一難題,該單位作業(yè)長師鋒立即組建技術(shù)攻關(guān)小組,進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研并反復(fù)討論:“是否更換新泵,若不更換新泵,重新設(shè)計管道對軋線水平衡是否有影響……”在結(jié)合實踐的基礎(chǔ)上,通過詳細(xì)科學(xué)論證之后,攻關(guān)小組大膽決定將功率偏小的精軋雙吸泵管道引至穿水冷卻管,讓穿水泵在為軋線穿水系統(tǒng)作業(yè)外,可同步為精軋雙吸泵提供輔助壓力,實現(xiàn)設(shè)備資源優(yōu)化再配置。方案敲定之后,該單位維修工段人員以“影響質(zhì)量就是事故”的態(tài)度,全力以赴,加班加點,在短短十天內(nèi)便完成了長120米直徑42.6cm管道的切割、改造、焊接等一系列改造工作。
目前,改造后的精軋雙吸泵運行壓力可達(dá)10公斤以上,軋輥冷卻效果明顯增強(qiáng),鋼材表面質(zhì)量得到顯著改善;此項技術(shù)改造可節(jié)約購置新泵成本9萬元;實現(xiàn)資源優(yōu)化再配置,節(jié)約備件成本10萬元;此項技改成功投入使用,更激發(fā)了技術(shù)人員的創(chuàng)新意識,可謂“一舉四得”。
- 上一篇:溫州市龍灣閥門行業(yè)協(xié)會開展企業(yè)安全文化建設(shè)交流活動 2018/6/28
- 下一篇:南安新增滬航閥門制造等4家泉州市級專家工作站 2018/6/28